脫硫液PH值突然下降!快來看分析和解決方法
脫硫液PH值突然下降!快來看分析和解決方法
在濕式氧化法脫硫工藝中脫硫液的PH值下降影響脫硫工藝的案例比較多,也是眾多的脫硫工藝事故中比較常見的事故,特別是夏季,情況更加突出一些,這些企業中有焦化廠,有合成氨廠、也有甲醇廠,現在以某合成氨廠為例,分析脫硫液PH值下降的原因及處理過程,希望能對類似現象的企業有所幫助。
一、工藝、設備情況概述
山東某合成氨企業,年合成氨能力18萬噸,半水煤氣流量65000Nm3/h,半水煤氣脫硫共有2臺脫硫塔(∮5000和∮4200)并聯運行,脫硫液循環量共計1650m3/h,脫硫前H2S含量≤2.0g/Nm3,脫硫后H2S含量≤70mg/Nm3,兩臺再生槽(∮6000和∮8000,有效高度4.5米),有效再生時間為13分鐘左右。兩臺脫硫塔共用1個貧液槽(75m3),共用1個富液槽(100m3),2臺脫硫塔底部都有2-2.5米的液位,所以再生前的氧化時間大約5分鐘左右。從以上數據可以看出該企業脫硫系統的設備配置能夠滿足生產需要,所以在很長一段時間,該企業脫硫系統運行一直很正常。
二、存在問題
某年的6月開始,該企業脫硫系統開始不正常,開始表現為脫硫液中碳酸鈉含量慢慢降低,盡管也增加了碳酸鈉的加入量(正常每天1.2-1.5噸,后來達到2-3噸),但脫硫液中碳酸鈉的含量還是下降,到6月中旬開始脫硫液的PH值開始下降(由8.5降至8.0左右),到7月上旬時PH值降至8.0以下,碳酸鈉加入量每天3-4噸,脫硫后H2S最高達到170mg/Nm3,并且脫硫液散發出一股酸臭味,溶液顏色也明顯發黑,硫磺回收率也很低。
三、原因分析
接到該企業的求助電話以后,東獅公司及時派出技術人員到現場進行技術服務,經過認真細致的分析,總結得出如下原因造成脫硫工藝惡化:
1、外界因素影響導致脫硫催化劑氧化能力下降,使脫硫液中的HS-含量越來越高,進而導致副鹽增長加快,堿耗高。
經了解由于煤炭供應緊張,該公司通過中介購進10000噸劣質煤炭(此種煤炭含焦油、H2S、有機硫等很高),開始時摻入量較少,系統沒有明顯變化,后來越摻越多,脫硫狀況慢慢發生了變化,但是脫硫車間領導沒有與負責生產的廠級領導溝通,只是提高了碳酸鈉的加入量,每天排放20多立方脫硫液維持生產,所以就導致了脫硫工藝越來越惡化。
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